LASW直缝焊管焊缝气孔夹渣缺陷的产生与控制

1、名词解释:气孔----熔池中的气泡在凝固时未能溢出,而残留在焊缝金属中形成的孔穴。
2、危害性:LASW埋弧焊缝气孔是体积性缺陷减小焊缝有效截面、降低接头致密性、减小接头承载能力和拉伸强度。是一种严重的质量缺陷。
3、气孔源:(1)铁锈产生CO气孔和氢气孔。(2)水分、空气产生(H2O)氢气氮气孔。
4、LASW直缝焊管焊管的气孔产生原因和预防措施:
(1)焊接坡口未清理干净,有铁锈、氧化铁皮、和杂质水分等。如对LASW施焊前且钢板铣边后的钢板存放多日 、受潮、板边污染、保管不善(钢板经常被踩踏)
(2)焊剂潮湿、烘干不足。埋弧焊弧专用焊剂烘干规定烘干温度在300摄氏度以上,烘干2小时以上,但实际生产中只烘干30摄氏度,严重违反工艺规程。
(3)焊剂成分和颗粒度,进场时没有经过检验和化验。筛选和磁选彻底,有杂物,焊剂回收和反复使用次数过多,加入新焊剂数量不合比列。(场地和焊剂槽不干净)
 
(4)埋弧焊施焊时焊剂堆积高度。一般在25-45mm这间,堆积厚度太薄,出现明弧。原则是:(1)颗粒度大,密度小时堆积厚度取大值45mm,反之取小值25mm。(2)大电流、低焊速,堆积厚度取大值,反之取小值。(3)夏季或多雨季节烘干后再使用。
 
(5)焊剂粘度太大,颗粒度太小,熔池气体不易溢出。常用焊剂代号SJ101、ST301。
(6)焊丝表面清理不够,化学成份不合格,或和原料不匹配。焊材进厂无检验和化验。东光和沧州的焊丝质量相差很大,沧州的焊丝弹性大,打折打弯,摆动太大,熔池保护不良。
(7) 网络电压不稳定和过高的电弧电压。变压器溶量不足,电压不稳需更换 。
(8)焊接速度过大焊接电流过小。应当降低焊速,增大电流,从而延迟焊缝熔池金属的结晶速度,以便使气体很快溢出。
(9) 减小磁偏吹的影响。应使工件上,焊接电缆线的连接位置尽可能远离焊接终端,避免焊接电缆线在工作时再次产生磁场。
(10)预焊岗位。管端先手焊,再气体保护焊,无法保证质量,气体保护不好,气体流量应加大。
(11)引弧。熄板板焊接工艺颠倒。焊接质量很差,长度和宽度不够标准,产生熄弧气孔和引弧气孔。熔池热量过大,吸收大量空气。
(12)职工素质太低。焊丝伸长超标,工艺要随时调整。
(13)焊缝形貌。焊缝的成型 系数过小,焊缝形状窄而深,气体和夹渣不易浮出,易形成气孔和夹渣,一般成型系数控制在1.3mm一1.5mm厚壁管取大值,薄壁管取小值。
 
5、LASW焊缝焊接夹渣
(1)打底焊清根不彻底,未能使要部熔渣完全溢出。
(2)焊缝打底清根的方法不当,使根部两边沟槽大深形形成了W型,在进行快速高温焊接时,深槽的熔渣不易溢出,形成夹渣。
(3)在6点种位置收弧过快,也易产生夹渣。
 
6、预防措施:
(1)预焊和打底焊用砂轮清渣,清根要彻底,每一个接头点要打平,成U型槽避免W开型。
(2)6点熄 弧时要将熔池填满,在焊缝上进行熄弧。
7、LASW焊缝质量点评
(1)提高质量第一的理念。在确保质量的前提下才有效益。
(2)焊接气孔,夹渣是羔遍存在的问题。神舟七号飞船的焊件也出现过气孔。主要是我们要严把质量关,让焊接缺陷阡低到最低位置。气孔,夹渣是综合性问题,要综合治理。
(3)管线钢直缝焊管埋弧焊缝产生气孔的机率0.4-14%     Q235B直缝埋弧焊管焊缝出现气孔的机率12-35%。
 
 
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